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北京消防|寶日希勒第一煤礦厚煤層自然發(fā)火防治|消防檢測(cè)|電氣檢測(cè) 發(fā)布日期:2019-02-05 04:18:19

1概述

寶日希勒第一煤礦隸屬于寶日希勒煤業(yè)股份有限公司,該礦始建于1982年,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為45萬t,1985年1月投產(chǎn)。

該礦主要運(yùn)輸大巷、主膠帶運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷全部布置在煤層中,礦井原設(shè)計(jì)通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為抽出式。礦井投產(chǎn)時(shí)回采工作面采用分層開采,礦井沒投產(chǎn)巷道內(nèi)煤炭就開始自然發(fā)火,回采工作面采完一分層,二分層剛開采,采空區(qū)及采煤工作面前后順槽就開始自然發(fā)火;礦井從1985年投產(chǎn)到1989年底,井下所有的巷道全部被火區(qū)和高溫點(diǎn)包圍著。井下火區(qū)總數(shù)多達(dá)38處之多,有的幾個(gè)火區(qū)已經(jīng)連成一片。1989年12月,由于井下車場(chǎng)自然發(fā)火嚴(yán)重迫使礦井停產(chǎn)半年。因煤層自然發(fā)火影響凍結(jié)可采煤炭75萬t,致使礦井生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)走向低谷。為了確保生產(chǎn),寶一礦把防滅火工作放在首位,組建了270多人的專業(yè)防滅火隊(duì)伍。投入了大量的防滅火設(shè)施,建立了2個(gè)黃泥灌漿站。到1994年井下火區(qū)還多達(dá)29處。1997年在輔助水平邊界建了個(gè)新風(fēng)井,礦井通風(fēng)方式由中央并列式改造成中央并列式和中央分列式混合式通風(fēng)。通過風(fēng)井改造和采用新采煤方法(單休液壓支柱,%u3C0型鋼梁一次性采全高放頂煤)后,寶一礦厚煤層自然發(fā)火得到有效的控制。從而促進(jìn)了寶一礦安全生產(chǎn),2002年該礦生產(chǎn)原煤62.13萬t,2003年生產(chǎn)原煤66.49萬t。

2厚煤層自然發(fā)火影響因素分析

2.1通風(fēng)方式對(duì)厚煤層自然發(fā)火的影響

寶日希勒第一煤礦,煤炭自然發(fā)火期為3~6個(gè),最短7~15 d就可自然發(fā)火,煤層可采平均厚度14m。1985年—1997年礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為抽出式。礦井主要軌道運(yùn)輸巷、集中膠帶運(yùn)輸巷、回風(fēng)總排都布置在煤層中,巷道與巷道之間隔離煤柱30m。該礦煤層層理發(fā)育,節(jié)理不發(fā)育。入風(fēng)巷和回風(fēng)總排布置在煤層里,這種設(shè)計(jì)給中厚煤層自然發(fā)火創(chuàng)造了條件。巷道粗料石砌碹壁后充填不實(shí),存在裂隙;隔離煤柱層理發(fā)育裂隙較多存在漏風(fēng)現(xiàn)象;入風(fēng)巷與回風(fēng)總排隔離煤柱存在較大壓差,造成漏風(fēng)為厚煤層氧化發(fā)熱自然發(fā)火提供了充足氧氣,因而造成巷道壁后自然發(fā)火。寶一礦雖然經(jīng)采用多種方法滅火效果均不理想,截至1997年,厚煤層自然發(fā)火火區(qū)總數(shù)仍多達(dá)29處。

2.2采煤方法對(duì)厚煤層自然發(fā)火的影響

寶一礦礦井投產(chǎn)初期,采煤工作面是采用傾斜長(zhǎng)壁金屬網(wǎng)假頂分層開采,工作面傾斜長(zhǎng)為440m,工作面寬度為120m。1個(gè)工面分5層開采,1個(gè)分層要采完需半年多。采完一分層,二分層剛開采,采煤工作面前后順槽就開始自然發(fā)火,采二分層時(shí)火區(qū)跟著回采走。工作面前后順槽都自然發(fā)火,火區(qū)經(jīng)地面打鉆孔滅火,井下輔以黃泥灌漿、打封閉等措施滅火僅能維持生產(chǎn)。采煤工作面采用傾斜長(zhǎng)壁金屬網(wǎng)假頂分層開采設(shè)計(jì)不合理:①工作面浮煤回收不凈,浮煤暴露在采空區(qū)里慢慢氧化,積熱自然發(fā)火。②工作面回采時(shí)間長(zhǎng)是造成工作面煤層自然發(fā)火的主要原因。③采一分層后就準(zhǔn)備下一分層備采工作面,易造成上分層采空區(qū)和下分層巷道漏風(fēng)引起煤層自然發(fā)火。④多分層開采,工作面開切聯(lián)絡(luò)巷多,打臨時(shí)封閉多,漏風(fēng)較嚴(yán)重易造成聯(lián)絡(luò)巷口煤層自然發(fā)火。⑤為了控制主要入風(fēng)巷、回風(fēng)巷、采空區(qū)等火區(qū)供氧狀態(tài)把回采工作面風(fēng)量壓縮在180~240m3/min之間。

分層開采雖經(jīng)多種方法滅火,但滅火效果均不理想。

3厚煤層自然發(fā)火綜合防治措施

(1)地面黃泥灌漿系統(tǒng)。①寶日希勒第一煤礦在回風(fēng)總排上建1個(gè)永久黃泥灌漿管路,套皮孔管為100mm,灌漿管路為100mm,灌漿用土用汽車從外地運(yùn)來,灌漿用水使用井下水,灌漿成本較高,每立方土運(yùn)到灌漿站費(fèi)用為30元。②建多個(gè)臨時(shí)黃泥灌漿站,直接從地面打套皮孔,把套皮窩入地下2m深,在套皮外套上防護(hù)過濾網(wǎng),就地用水槍取土造漿,當(dāng)造漿濃度不夠時(shí)再深窩套皮孔。每個(gè)套皮孔能運(yùn)送5000m3實(shí)方土就報(bào)廢(煤礦地表50cm以下至20m深處全部是亞砂土,該地粘性不大較松散無其它雜質(zhì)非常適合灌漿)。灌漿用水取礦井排水,井下用移動(dòng)灌漿管路數(shù)量較少,取土成本降低,臨時(shí)灌漿站灌漿比永久灌漿站灌漿總成本降低50%。

(2)井下黃泥灌漿系統(tǒng)。井下的套皮孔至自然發(fā)火地點(diǎn)鋪設(shè)100mm灌漿管路系統(tǒng),管路長(zhǎng)度一般為600m(灌漿管路超過600m管路灌漿前后及易堵管)為好,接頭采用快速接頭,拐彎處采用螺紋膠管,自然發(fā)火地點(diǎn)預(yù)埋灌漿管(壁后管),灌漿管四周開口(灌漿時(shí)黃泥漿沿不同方向流動(dòng)),用螺紋膠管和灌漿管路系統(tǒng)連接。不同地點(diǎn)需灌漿時(shí)移動(dòng)灌漿管路及螺紋接頭即可。

(3)地面用鉆機(jī)向火區(qū)打鉆孔滅火。井下自然發(fā)火地點(diǎn)確定后,把火區(qū)坐標(biāo)點(diǎn)填到井上下對(duì)照?qǐng)D上,根據(jù)井上下對(duì)照?qǐng)D在地面選點(diǎn)打鉆孔,用鉆孔灌黃泥漿把火區(qū)范圍圈住使火區(qū)不向外蔓延,然后在火區(qū)中心打鉆直接灌黃泥漿滅火。當(dāng)火區(qū)范圍較大時(shí),使用多個(gè)鉆機(jī)同時(shí)打鉆孔滅火;鉆機(jī)滅火圍封火區(qū)非常有效,可堵住火區(qū)使其不能向外蔓延,從而有效控制火區(qū)范圍,為有效滅火創(chuàng)造條件。

(4)井下巷道噴漿防止自然發(fā)火。對(duì)井下所有巷道進(jìn)行噴漿(表面噴200#混凝土),噴漿厚度平均在3cm ,粗料石砌碹的巷道經(jīng)噴漿后,減少了巷道空隙,減少了漏風(fēng),從而減少了向煤層供氧,減慢了煤層的氧化速度。巷道噴漿后,裂隙減少,當(dāng)巷道壁后灌黃泥漿時(shí),減少了跑漏漿現(xiàn)象。巷道噴漿后為預(yù)防巷道壁后厚煤層自然發(fā)火創(chuàng)造了有利條件。井下密閉墻進(jìn)行噴漿,既防止了采空區(qū)漏風(fēng),又有效地預(yù)防了采空區(qū)煤層自然發(fā)火。

(5)改變采煤方法防止自然發(fā)火。1985年—1994年寶一礦工作面一直采用分層開采,火區(qū)???終跟著回采工作面,滅火和采煤互相影響,因煤層自然發(fā)火經(jīng)常造成工作面停產(chǎn),甚至連回采工作面設(shè)備都無法撤出。因此寶一礦開始認(rèn)真考慮改變采礦方法,預(yù)防采煤工作面煤層自然發(fā)火。1994年開始試驗(yàn)用單體液壓支柱%u3C0型鋼梁一次性采全高放頂煤采煤方法,1995年該采煤方法試驗(yàn)取得成功,試驗(yàn)工作面巷道布置在煤層底板,工作面聯(lián)絡(luò)巷道減少,回采巷道暴露時(shí)間短,降低了采煤成本。采空區(qū)自然垮落快,采空區(qū)漏風(fēng)少,采過聯(lián)絡(luò)巷道及時(shí)封閉。經(jīng)過1a試驗(yàn),采煤工作面任何地點(diǎn)無高溫點(diǎn)更沒有發(fā)生煤層自然發(fā)火。寶一礦經(jīng)改變采煤方法后,1995年—2002年采煤工作面杜絕了煤層自然發(fā)火。

(6)改造礦井通風(fēng)方式,預(yù)防煤層自然發(fā)火。1985年—1997年寶一礦礦井通風(fēng)方式為中央并列式,入風(fēng)巷和回風(fēng)巷之間存在漏風(fēng)現(xiàn)象,井下所有巷道壁后煤層全部自然發(fā)火,雖經(jīng)采用多種方法滅火,效果均不理想。1997年經(jīng)礦井通風(fēng)方式改造后,礦井通風(fēng)方式為中央并列式和中央分列式混合式通風(fēng),中央主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)量降至350m3/min。邊界主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)量在1700m3/min。軌道運(yùn)輸巷和膠帶運(yùn)輸巷同時(shí)入風(fēng),風(fēng)經(jīng)工作面前順槽進(jìn)入采煤工作面,由采煤工作面至后順槽和集中回風(fēng)材料巷到風(fēng)井。從而杜絕了中央并列式通風(fēng)回風(fēng)材料巷交叉通過集中膠帶巷和軌道運(yùn)輸巷道。減少了交叉巷道漏風(fēng)從而降低了巷道壁后煤層自然發(fā)火次數(shù)。中央風(fēng)井風(fēng)量減少,風(fēng)壓降低,減少了巷道漏風(fēng),從而減少了巷道壁后煤層自然發(fā)火。邊界風(fēng)井投入使用后,通風(fēng)距離比中央并列式通風(fēng)距離縮短,通風(fēng)阻力減少,整個(gè)礦井風(fēng)壓差減少,集中膠帶巷和軌道運(yùn)輸巷都入風(fēng)實(shí)現(xiàn)了均壓通風(fēng),從而控制了集中膠帶巷和軌道運(yùn)輸及聯(lián)絡(luò)巷壁后煤層自然發(fā)火。截止到2002年,井下煤層自然發(fā)火火區(qū)全部滅掉,沒有出現(xiàn)新的煤層然發(fā)火高溫點(diǎn)。

4經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益

4.1經(jīng)濟(jì)效益

計(jì)算依據(jù):2002年比1989年多生產(chǎn)原煤22.13萬t;2002年產(chǎn)量62.13萬t,1989年產(chǎn)量40萬t,噸煤售價(jià)60元,噸煤生產(chǎn)成本43.23元,稅率17%。凈增利潤(rùn):371.12萬元。

2003年比1989年多生產(chǎn)原煤26.49萬t;利潤(rùn)444.24萬元。

減人提效:1989年防滅火人數(shù)270人,2003年防滅火人數(shù)20人,裁員250人,每人年工資1萬元,2003年節(jié)資250萬元。

總效益:371.12+444.24+250=1065.36萬元。

4.2社會(huì)效益

該項(xiàng)目的實(shí)施,有效地恢復(fù)了寶日希勒第一煤礦的安全生產(chǎn),穩(wěn)定了礦區(qū)人民的正常生活,該項(xiàng)目實(shí)施初期在1989年12月,企業(yè)???職工近4000人,人均年工資在1000元以內(nèi),企業(yè)連年虧損,有時(shí)連續(xù)半年開不出工資,工人每月開1張白票子(欠條),礦區(qū)職工生產(chǎn)生活極不穩(wěn)定。通過實(shí)施寶日希勒第一煤礦厚煤層防滅火的綜合治理項(xiàng)目后,礦井厚煤層自然發(fā)火逐步控制,安全生產(chǎn)逐年好轉(zhuǎn),促使礦井煥發(fā)了青春,產(chǎn)量逐看提高,經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步向前發(fā)展,到2003年,寶日希勒第一煤礦人均年工資突破1萬元,一舉跨入本地區(qū)煤炭行業(yè)前列。

5結(jié)論

寶日希勒第一煤礦煤層滅火的綜合治理,對(duì)于今后探索厚煤層礦井通風(fēng)設(shè)計(jì)、采煤方法設(shè)計(jì)起了示范作用。同時(shí)探索出礦井厚煤層開采預(yù)防煤層自然發(fā)火要從多方面考慮,首先要考慮礦井通風(fēng)方式是否合理,礦井采煤方法是否有力于防止煤層自然發(fā)火。其次再考慮其它方法預(yù)防厚煤層自然發(fā)火,如建立礦井黃泥漿系統(tǒng)、均壓通風(fēng)、利用氮?dú)獬涮畈煽諈^(qū)等。該礦所采用的厚煤層綜合防治自然發(fā)火系統(tǒng),其優(yōu)點(diǎn)是工程造價(jià)低,防滅火見效快,防治自然發(fā)火投入成本少,社會(huì)效益明顯。

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