小寶鼎煤礦是由小煤窯發(fā)展而成的中型機械化礦井。礦井開拓方式為走向平硐,開采方式為走向長壁式,割煤機落煤,其主采層為32#、33#-1、36 #、37#-1、38#、39#-1、煤層?,F(xiàn)生產(chǎn)水平為+1 220m水平,接替水平為+1 020m水平。礦井通風方式為分區(qū)式,通風方法為集中抽出式。礦井歷年瓦斯等級鑒定均為低瓦斯礦井,煤層自然發(fā)火期均大于12個月,煤塵具有爆炸性。
1 瓦斯災害情況
近年來,該礦瓦斯涌出呈現(xiàn)3個特點:一是瓦斯涌出量隨開采深度的增加呈上升趨勢(見表1);二是在采掘過程中瓦斯涌出量呈區(qū)域性和無規(guī)律性變化;三是瓦斯涌出不均衡,在采掘中無可預見性,自1999年以來,發(fā)生過多次煤與瓦斯動力現(xiàn)象,瓦斯災害加重,嚴重制約著礦井的安全生產(chǎn)。
表1 歷年瓦斯涌出量對照表
年 份
2003
2002
2001
2000
1999
1998
絕對涌出量/(m3/min)
相對涌出量/〔m3/(d%uB7t)〕
11.2
7.62
6.93
5.22
4.47
4.95
4.29
4.49
4.40
4.95
2.73
3.24
2 優(yōu)化通風系統(tǒng)和強化通風管理
2.1 礦井通風系統(tǒng)存在的問題及改造
2003年以前,該礦為壓入式通風,通風系統(tǒng)存在比較嚴重的問題,主要有:一是超通風能力生產(chǎn)。礦井核定通風能力為45萬t/a,2002年礦井產(chǎn)量達50.3萬t/a,被四川省煤礦安全監(jiān)察局列為有重大安全隱患礦井;二是通風阻力分布不均。作為主采區(qū),十采區(qū)的通風流程較八采區(qū)長二千多米,造成十采區(qū)配風十分困難;三是礦井長期依賴采空區(qū)通風;四是維護風量偏多;五是+1 220m主平硐、+1 400m井口及+1 300m材料道自動風門損壞率較高,造成通風系統(tǒng)不穩(wěn)定。為此,2003年7月,對通風系統(tǒng)實施了技術(shù)改造,將壓入式改為抽出式通風,使礦井通風能力達到60萬t/a。同時解決了長期依賴采空區(qū)通風及通風阻力分布不均等問題,為建設安全高效礦井創(chuàng)造了條件。
2.2 采區(qū)通風系統(tǒng)的優(yōu)化
八采區(qū)進入+1 220m水平以下后,發(fā)現(xiàn)該采區(qū)通風系統(tǒng)存在重大隱患,采區(qū)回風大部分要流經(jīng)采區(qū)膠帶道,而32#煤層又大多為高瓦斯工作面,瓦斯、煤塵、電氣等各種不利因素集中于八采區(qū)膠帶道,對安全生產(chǎn)和瓦斯管理極為不利。由于利用膠帶道回風,給采掘部署和通風管理也帶來很大困難,不可避免地出現(xiàn)了串聯(lián)通風,進回風間通風設施較多,采區(qū)通風系統(tǒng)不穩(wěn)定。因此為八采區(qū)施工了610m專用回風道,把八采區(qū)膠帶道和材料道都作為進風道,消除了膠帶道回風的重大隱患,各采掘工作面都實現(xiàn)了獨立通風。取消了進回風間風門7組,使八采區(qū)通風系統(tǒng)變得合理、穩(wěn)定、可靠。
2.3 通風系統(tǒng)局部優(yōu)化
各采掘工作面盡可能布置獨立通風,根據(jù)配風計劃合理配風、調(diào)風。同時,把局部通風系統(tǒng)優(yōu)化作為治理瓦斯的有效手段。如目前正施工的8332-2上山,由于受上部8322-2工作面開采的影響,出現(xiàn)瓦斯涌出異?,F(xiàn)象,裂隙和底板有大量瓦斯涌出,造成8332-2順槽風流中瓦斯?jié)舛冗_1%~1.6%,該工作面被迫停產(chǎn)。雖采取了更換大功率風機和大直徑風筒的方法來解決瓦斯問題,但收效甚微。為解決這個問題,在8332-2運輸巷掘了1條聯(lián)絡巷與8332-2順槽貫通,改變了局部通風系統(tǒng),縮短了通風距離,減少了120m回風道,使回風流中的瓦斯?jié)舛冉档?.4%以下。
2.4 加強局部通風管理
針對局部通風機老化、超期服役的情況,更換了一批高效能低噪音對旋式局部通風機。全礦有12個掘進工作面,更換了7個,更換率超過50%。所有高瓦斯掘進工作面都實現(xiàn)了雙風機雙電源,大大減少了瓦斯超限或瓦斯積聚的次數(shù)。針對開拓頭放炮容易崩壞風筒造成工作面無風的狀況,引進了橡膠風筒,嚴格風筒質(zhì)量管理,有效地杜絕了工作面無風現(xiàn)象。
3 瓦斯治理
3.1 提高認識,增加投入
認真吸取“4.24”事故的教訓,堅持以人為本,提高干部職工的認識。各有關(guān)工種都制定了崗位責任制,責任落實到人。對因瓦斯影響而無法完成的當班作業(yè),礦按計時工支付工資,杜絕了為完成生產(chǎn)任務而在瓦斯超限情況下作業(yè)的現(xiàn)象。從2003年起,堅持按每噸煤提取1元作為“一通三防”專項資金,做到專款專用,確?!耙煌ㄈ馈钡耐度搿?br>
3.2 上隅角的瓦斯治理
采煤工作面瓦斯超限或積聚的地點主要是上隅角,因此,上隅角的瓦斯管理一直是采煤工作瓦斯管理的重點。一般情況下,采取了對上口實行超前一巷回收、設置導風簾、上隅角抽引排、上隅角風筒壓入新風等一系列措施,對上隅角瓦斯進行了有效的治理。
8322-2采煤工作面為該礦的主采工作面,因其裝備了375型大功率采煤機而備受集團公司上下矚目。但投產(chǎn)后,該工作面出現(xiàn)上隅角瓦斯異常,瓦斯?jié)舛冗_4%~6%,雖然采取了增大工作面配風、抽引排、上隅角風筒壓風、設導風簾等措施,但均不秦效。為此,利用現(xiàn)有的通風系統(tǒng),根據(jù)煤層不自然發(fā)火的特點,大膽采用了打開采空區(qū)進行尾巷排放的方法,使上隅角瓦斯很快降至0.5%以下,為大功率機組發(fā)揮能力創(chuàng)造了條件(尾巷排放瓦斯如圖1所示)。在該工作面取得的經(jīng)驗,為該采區(qū)32#煤層剩余工作面瓦斯治理找到了出路,即利用32#、33#層間距小,32#先于33#開采的條件,在32#與33#層間施工聯(lián)絡巷,利用33#巷道排放32#工作面的瓦斯。
圖1 尾巷排放瓦斯通風示意圖
3.3 開展防治瓦斯動力現(xiàn)象的研究
該礦的36#、39#-1煤層在掘進巷道時都曾發(fā)生過瓦斯動力現(xiàn)象,其特征為拋出的煤呈粉末狀、有分選性、塊狀煤用手捏即成粉末狀,拋出煤體后形成的孔洞為口小腹大,內(nèi)有大量瓦斯涌出。為此,成立了課題攻關(guān)小組進行專項研究,確定了以鉆屑法為主的預測方法,在10363-3工作面采準巷道施工的過程中,開展了防治煤與瓦斯動力現(xiàn)象研究,保證了900多米巷道施工的安全,為繼續(xù)開此類工作積累了經(jīng)驗。
3.4 強化現(xiàn)場管理
嚴格按瓦斯考核周期進行瓦斯考核,對考核為高瓦斯的工作面及時編制通風瓦斯管理專項措施,并嚴格貫徹執(zhí)行。礦每周組織人員對高瓦斯頭面進行檢查,認真落實各項管理規(guī)定,各單位每天必須有人到高瓦斯工作面進行巡視。對高瓦斯工作面配備業(yè)務素質(zhì)高、責任心強的專職瓦斯檢查員和專職安監(jiān)員。高瓦斯掘進工作面不得使用耙斗機,并實行在進風流中長距離放炮,放炮前人工斷電等措施。
3.5 提高機械化作業(yè)程度,降低瓦斯涌出不均衡系數(shù)
該礦瓦斯涌出大的時間主要集中在放炮及放頂時間,目前3個采煤工作面都已實現(xiàn)了機組割煤,與炮采相比,瓦斯涌出不均衡系數(shù)明顯降低。新購買的綜掘機也已到位并即將投入使用,這將在很大程度上降低瓦斯涌出不均衡系數(shù)。同時機械化程度的提高,減少了放炮環(huán)節(jié),更加有利于瓦斯管理。
4 加強瓦斯監(jiān)測
1992年,該礦裝備了TF200監(jiān)測系統(tǒng),正常運行達10年之久。2004年,利用國補資金投入,又裝備了KJ90監(jiān)測系統(tǒng),井下主要傳感器的覆蓋率達100%。各采掘頭面、合理串聯(lián)地點及主要回風道都按規(guī)定裝齊了甲烷傳感器或一氧化碳傳感器,對有害氣體實施監(jiān)測;每臺局部通風機都安設了停開傳感器,主要風門安設了開關(guān)傳感器。管理人員、放炮員、移動電鉗工等配備了便攜式瓦斯檢測儀。
5 面臨的挑戰(zhàn)及努力的方向
5.1 面臨的挑戰(zhàn)
1)隨著礦井開采深入到瓦斯帶,礦井瓦斯涌出量日益增大,礦井正在向高瓦斯礦井過濾,且個別區(qū)域瓦斯涌出異常,靠常規(guī)的通風方法已很