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北京消防|煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改進(jìn)措施|消防檢測|電氣檢測 發(fā)布日期:2019-02-05 04:15:41

  某廠自1994年底投產(chǎn)以來,煤磨系統(tǒng)分別于1995、1997、1998三年發(fā)生了4次爆炸事故,造成了煤磨系統(tǒng)的設(shè)備損壞,嚴(yán)重影響了生產(chǎn),并造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。本文就爆炸原因進(jìn)行分析、并提出防范措施。

  1煤磨系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備概況
  
  該系統(tǒng)采用?.8m%uD75m+3m的風(fēng)掃磨,設(shè)計能力16~17t/h,使用PPDC96-6(M)袋式除塵器,?500粗粉分離器。設(shè)有2臺CO氣體分析儀,分別監(jiān)測袋除塵器進(jìn)、出口以及窯頭、窯尾煤粉倉的CO濃度。袋除塵器及2煤粉倉各配有1套CO2自動滅火裝置。在粗粉分???器、袋除塵器入口管道、袋除塵器上設(shè)計安裝了防爆閥。煤磨烘干使用窯尾預(yù)熱器廢氣,正常運(yùn)行時,系統(tǒng)在氧含量較低(6%~10%)的惰性氣氛下運(yùn)行,而且流程簡捷。從設(shè)計總體上來說,應(yīng)該是非常安全的。
  
  2第一次爆炸現(xiàn)象及原因的初步分析
  
  1995年初,正處在生產(chǎn)調(diào)試時期,發(fā)生了第一次爆炸事故,使系統(tǒng)所有的防爆閥被炸開,袋除塵器箱體變形,袋籠也嚴(yán)重變形而全部報廢,布袋全部被燒,現(xiàn)場大火經(jīng)努力撲救才熄滅。當(dāng)時認(rèn)為主要原因是運(yùn)行操作時煤磨的出口氣體溫度過高所致。由于煤磨的烘干能力差,烘干后煤粉水分高達(dá)3%~4%,嚴(yán)重影響窯的煅燒,甚至使窯頭、窯尾的喂煤秤無法正常使用。為了提高烘干能力,降低煤粉水分,將煤磨出口氣體溫度由一般水泥廠控制的70℃左右,提高到80~85℃。
  這次爆炸同時暴露了我廠煤磨系統(tǒng)的一些嚴(yán)重問題:
  1)袋除塵器安裝3個防爆閥,防爆閥的閥蓋在爆炸的沖擊下打開并沖過了檢修平臺欄桿,由于袋除塵器的檢修平臺欄桿的設(shè)計不合理,爆炸后,閥蓋在重力的作用下回扣時,卻被檢修平臺欄桿所阻擋。防爆閥不能重新閉合,使爆炸發(fā)生后,不能及時、有效地為袋除塵器隔絕空氣,從而加劇了袋除塵器內(nèi)煤粉及布袋的燃燒。見圖2。
  
  2)袋除塵器的CO2滅火裝置沒能及時、自動啟動,延誤了滅火時機(jī)。當(dāng)現(xiàn)場手動開啟時,又由于防爆閥沒有能及時重新閉合,滅火效果差。
  3)防爆閥數(shù)量少,使爆炸的能量不能得到有效的釋放,袋除塵器設(shè)備受爆炸沖擊力較大而受損嚴(yán)重。
  針對以上情況,作了相應(yīng)的改進(jìn),加寬了檢修平臺,調(diào)試好了袋除塵器CO2滅火裝置的自控系統(tǒng),在磨頭、磨尾的風(fēng)管上增加了2個防爆閥,并降低運(yùn)行時煤磨出口氣體溫度至70~75℃。
  
  3對4次爆炸事故的進(jìn)一步分析

  
  1997、1998年接連發(fā)生了3次爆炸,由于采取上述措施,設(shè)備沒有大的破壞,只是袋除塵器的布袋被燒,更換布袋后煤磨就又能運(yùn)行了。
  通過對這4次系統(tǒng)爆炸情況的對比分析發(fā)現(xiàn):
  1)自控系統(tǒng)不能預(yù)防和阻止爆炸的發(fā)生
  某廠煤磨的自控系統(tǒng)使用的是ABB公司的集散型自動控制系統(tǒng)。就煤磨系統(tǒng)來說,其檢測點(diǎn)多,反應(yīng)迅速,自動化程度高。但煤磨爆炸非常突然,爆炸之前,中控室自控系統(tǒng)所監(jiān)測到的系統(tǒng)參數(shù)沒有一點(diǎn)異常,爆炸的瞬間,系統(tǒng)所有的參數(shù)都是無征兆地突變,爆炸的整個過程又非常短促,自控系統(tǒng)根本就來不及作出及時的反應(yīng)。所以我廠煤磨的自控系統(tǒng)不能夠預(yù)防和阻止爆炸的發(fā)生。事實(shí)上,我廠的自控系統(tǒng)的掃描周期將近1s,參數(shù)的趨勢曲線的數(shù)據(jù)為15s一個平均值,而爆炸的發(fā)生為毫秒級。因此中控室顯示和記錄的系統(tǒng)參數(shù)的變化及報警清單中參數(shù)的報警先后順序,無法準(zhǔn)確地反映爆炸時系統(tǒng)的真實(shí)情況,不可能從中分析出爆炸發(fā)生的詳細(xì)過程。
  2)爆炸均發(fā)生在停磨的瞬間
  實(shí)際上,在煤磨的運(yùn)轉(zhuǎn)過程中從未發(fā)生爆炸。4次爆炸都發(fā)生在正常停磨操作過程中,而且都發(fā)生在煤磨電動機(jī)停的一瞬間。
  某廠煤磨停磨操作如下:關(guān)閉熱風(fēng)閥,停小高溫風(fēng)機(jī),同時打開冷風(fēng)閥,用冷風(fēng)掃磨,使出磨氣體溫度由正常運(yùn)行時的70℃慢慢降到55℃以下,最后停煤磨主電動機(jī)組。從止熱風(fēng)、開冷風(fēng)到停磨這個過程有5~10min。
  煤粉發(fā)生爆炸要滿足以下兩個條件:①煤粉與空氣混合,其濃度要在45~2000g/m3之間,才能形成爆炸性混合物,否則,只能發(fā)生燃燒而不能發(fā)生爆炸;②一旦溫度過高或有火花才會引爆。
  在停煤磨時,為了降低系統(tǒng)溫度,加入新鮮的冷空氣,不可避免形成爆炸性混合物。停磨的一瞬間,由于某種原因偶爾產(chǎn)生火花(由于機(jī)械摩擦、電氣、靜電等)或自燃引爆了混合物,從而發(fā)生爆炸。
  某廠煤磨系統(tǒng)每次爆炸前,CO濃度都正常,而且較低,基本上可以排除是因煤粉自燃而發(fā)生爆炸的可能。而且煤磨系統(tǒng)做了很好的接地處理,使用防爆電動機(jī),除塵器使用的是防靜電布袋。因此,在防止靜電、電氣火花的產(chǎn)生方面沒有什么更好、更進(jìn)一步的措施。
  
  4改造措施及效果
  
  某廠煤磨冷風(fēng)閥原設(shè)計為?00mm,而熱風(fēng)管道為?00mm,當(dāng)止熱風(fēng)、開冷風(fēng)的停磨操作時,磨尾負(fù)壓會增大許多,此時磨內(nèi)的通風(fēng)很小,這樣勢必增加停磨時煤磨系統(tǒng)內(nèi)的煤粉濃度,并使停磨后較長時間處在危險的爆炸濃度中。從這一點(diǎn)出發(fā),我廠在1998年煤磨大修時,在磨頭增加1個?00mm的大冷風(fēng)閥,修改煤磨作業(yè)指導(dǎo)書,停磨時,2冷風(fēng)閥都完全打開,從而保證在停磨操作時,磨內(nèi)有較大的通風(fēng)量,大大降低了磨停時的煤粉濃度,減少了處在危險的爆炸濃度中的時間,減少了發(fā)生爆炸的概率。自從加了大冷風(fēng)閥以后,煤磨再也沒有發(fā)生爆炸事故。

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