一、宣東礦井概況
宣東礦業(yè)公司是邯礦集團張家口盛源公司下屬的子公司。宣東礦井92年開始籌建,97年正式建井,2001年底通過省局安全設施和生產(chǎn)許可證驗收,投入試生產(chǎn)。設計生產(chǎn)能力90萬噸,服務年限為64.3年。礦井可采煤層三組5層,即Ⅲ3、Ⅳ1、Ⅳ2、Ⅳ3、Ⅴ2煤層,其中主采煤層為Ⅲ3、Ⅴ2煤層;礦井地質(zhì)儲量為一億二千八百萬噸,可采儲量8682萬噸。其間2002年產(chǎn)煤68萬噸,2003年83萬噸,2004年78萬噸。
礦井為立井開拓方式,兩水平開采,即-230m和-350m水平;開采深度為800~1000米。采煤方法為傾向長壁采煤法,采煤工藝為綜采;掘進巖巷、半煤巖巷采用鉆爆法施工,煤巷主要使用綜合機械化掘進方法。
礦井通風方式為主井回風,副井進風的中央并列式;通風方法為抽出式。通風機工作風量9300m3/min,風壓3.2kpa,能夠滿足目前礦井安全生產(chǎn)的需要。
投入試生產(chǎn)初期,布置二個采區(qū),二個回采面生產(chǎn),即一采區(qū)、二采區(qū);后由于瓦斯涌出量大,通風能力不足,改為一井一面生產(chǎn);2004年6月一采區(qū)回收完畢且封閉,至此礦井生產(chǎn)區(qū)域全部集中到二采區(qū)。今年的主要回采工作面為33205采面,面長140米,推進長度1500米,煤層傾角5~10%uBA,煤層厚度3.5~5.0米;采用ZZ5200-21/42支撐掩護式支架和MG300-700/WD型采煤機與SGZ-764/400型刮板輸送機配套使用。全年計劃產(chǎn)量96萬噸。
原礦井初步設計為低瓦斯礦井,瓦斯相對涌出量為5.54M3/t,但礦井投產(chǎn)后瓦斯等級鑒定結(jié)果遠遠大于初步設計,屬高瓦斯礦井。
歷年來的礦井瓦斯涌出量統(tǒng)計如下:
2001年相對量:23.75M3/t 絕對量:5m3/min
2002年相對量:32.04M3/t 絕對量:43.45m3/min
2003年相對量:43.54M3/t 絕對量:70.29m3/min
2004年(抽放后)相對量:40.6M3/t 絕對量:68.68m3/min
瓦斯涌出量呈逐年增加的趨勢。隨著開采區(qū)域的加大,瓦斯涌出量還將有明顯的增加。瓦斯涌出量比地質(zhì)報告提供的高7~8倍。瓦斯涌出嚴重制約著礦井正常生產(chǎn)能力的有效發(fā)揮,對礦井安全生產(chǎn)造成重大威脅。多年來,我們對瓦斯涌出規(guī)律及來源進行了研究,并有針對性地采取了各種防治措施,我公司對礦井通風系統(tǒng)進行了改造,對礦井瓦斯進行了綜合治理,取得了良好的效果。從而保證了回采工作面的正常生產(chǎn)。
二、礦井“一通三防”措施
1、通風系統(tǒng)改造
①、更換礦井主扇,增加礦井風量。
把原來的BDK-8-No24通風機改為FBCDZ54-8-No26礦用防爆抽出式對旋軸流通風機,礦井風量增加3000M3/min,總回風瓦斯?jié)舛冉档?.3%。
?、凇⒃黾酉锏罃嗝?。
對-230大巷其中300米進行擴大斷面,由原來的9m2擴大到13m2減少了礦井風阻。
?、?、調(diào)整通風系統(tǒng)。
2002年對礦井通風系統(tǒng)進行了調(diào)整,原通風方式為-230軌巷及-200軌巷進風,-230機巷及-200機巷回風。經(jīng)礦井通風阻力測定后改為-230軌巷及-230機巷進風,-200機巷及-200軌巷回風。礦井通風阻力降低20mmH2O。
消防安全評估-電氣檢測在電氣設備的巡視檢查中,有何保證安全的規(guī)定和方法?
?、?、改變采煤工作面通風方式。
由初采時的U型通風改為U+L型通風,逐步進化到現(xiàn)在的一進兩回通風方式,徹底消除了采煤工作面隅角瓦斯超限的不安全隱患。
?、荨⑿陆L井改變礦井通風方式。
由中央并列式改為邊角式通風方式。預計礦井總進風量在14000m3/min,增加礦井通風能力(預計2006年6月完成系統(tǒng))。
2、瓦斯治理
?、?、根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局第21號令,在2005年初,成立了公司瓦斯綜合治理機構(gòu)。形成以總經(jīng)理為組長,總工程師為副組長的瓦斯管理體系,嚴格落實瓦斯治理“十二字方針”,杜絕超通風能力、超設計能力生產(chǎn)。
②、成立專門的瓦斯抽放區(qū),負責全礦井的瓦斯抽放工作和煤層注水、煤體加固等工作。
?、?、建立瓦斯臨時和永久抽放系統(tǒng)。
2002年9月臨時抽放系統(tǒng)正式運行,該系統(tǒng)主要抽放采空區(qū)瓦斯,防止采空區(qū)高濃度瓦斯溢出。2004年初,建立瓦斯永久抽放系統(tǒng),5月份正式對采煤工作面進行瓦斯抽放,其中臨時抽放系統(tǒng)的瓦斯抽放量為10m3/min,永久抽放系統(tǒng)的瓦斯抽放量為20-25
m3/min。抽放方法采用巷道密閉抽放、高位頂板頂層鉆孔抽放和低位頂板斜叉鉆孔抽放。采面抽放率為40%,經(jīng)抽放后采煤工作面回風及礦井總回風基本未出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,杜絕了重大瓦斯事故的發(fā)生。
?、堋⒌V井裝備了KJ66瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)。
在井下所有工作面及硐室、進回風巷按照《煤礦安全規(guī)程》要求安裝了瓦斯傳感器及其他參數(shù)傳感器,并實行計算機聯(lián)網(wǎng)。井下所有探頭由瓦斯員分片負責,并由專人及時調(diào)校。
⑤、控制掘進工作面進度。
掘進工作面掘進速度由1.6米循環(huán)改為0.8米循環(huán),減少了單位時間內(nèi)的瓦斯涌出量。
?、蕖⒃诰蜻M工作面的掘進設備方面全部淘汰煤電鉆,改為風鉆。杜絕了因煤電鉆失爆引起的各類事故。
?、摺⑦M一步與科研院所合作攻關(guān),著手進行本煤層打鉆、注水、抽放工作,研究探討Ⅲ3本煤層瓦斯抽放方法,從源頭治理煤塵和瓦斯,徹底實現(xiàn)先抽后采,先抽后掘。
3、防滅火
由于我礦井煤塵自然發(fā)火期短,為做到防患于未然對采煤工作面及采面煤柱作如下措施:
?、?、購置了高效泡沫滅火劑,用風鉆打眼,對可疑地點進行澆注。
②、購置了兩臺多功能高壓泵對采空區(qū)每天進行阻化劑噴灑,阻止了采空區(qū)浮煤氧化。
③、2004年底購置兩臺二氧化碳發(fā)生器,主要對采空區(qū)灌注。一方面阻止浮煤氧化,另一方面降低采空區(qū)瓦斯?jié)舛?;有利于阻止采空區(qū)自然發(fā)火和瓦斯事故發(fā)生。
?、堋榉乐惯M回風聯(lián)絡巷受壓形成裂隙漏風而導致自然發(fā)火,我礦購置了馬麗散加固劑,對所有片幫裂隙進行了充填加固,減少了裂隙漏風。
⑤、在地面建立了黃泥灌漿系統(tǒng),注漿管路緊跟回采工作面。
?、?、為加強氣體監(jiān)測手段,購置了氣象色譜分析儀,由專人負責定期對井下各地點氣體進行分析化驗。
?、?、委托撫順煤研所對我礦井的煤樣進行分析化驗,已確定我礦自燃發(fā)火的標志性氣體。經(jīng)化驗得出我礦的標志性氣體為乙烯,為我礦預防自燃發(fā)火提供了可靠的科學依據(jù)。