引言
鄭煤集團(tuán)超化煤礦礦井生產(chǎn)能力240萬t/a。井下有5個(gè)生產(chǎn)采區(qū),開采標(biāo)高-300--100 m ,礦井瓦斯等級(jí)為高瓦斯礦井,煤層厚2.0-21 m,屬“三軟”不穩(wěn)定厚煤層,主付井進(jìn)風(fēng),東西兩風(fēng)井回風(fēng),現(xiàn)有兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),備用通風(fēng)機(jī)兩臺(tái),礦井總進(jìn)風(fēng)量8760 m%uB3/ min,總排風(fēng)量9340 m%uB3/ min,瓦斯排放量37 m%uB3/ min。近幾年來,隨著開采標(biāo)高的延伸,礦井相對(duì)瓦斯涌量越來越高,下山掘進(jìn)工作面甚至出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象,為有效防治礦井瓦斯,該礦共投入資金1860萬元,對(duì)礦井瓦斯實(shí)施綜合治理,為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。
1建立合理可靠的通風(fēng)系統(tǒng)
1.1改造通風(fēng)系統(tǒng),提高通風(fēng)能力,堅(jiān)持以風(fēng)定產(chǎn)
2001年該礦東西兩回風(fēng)井分別改造使用了BDK軸流式節(jié)能通風(fēng)機(jī),增加礦井總進(jìn)風(fēng)量2 880 m%uB3/ min,減少礦井漏風(fēng)311 m%uB3/ min,增加礦井通風(fēng)生產(chǎn)能力66萬t/ a,電機(jī)功率降低150 k W,年平均節(jié)省電費(fèi)50萬元。解決礦井通風(fēng)能力不足問題,使礦井通風(fēng)系統(tǒng)的能力和可靠程度有了明顯提高。
1.2優(yōu)化礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),降低通風(fēng)阻力
針對(duì)礦井主要巷道失修,斷面小,風(fēng)阻增大,通風(fēng)能力難以提高,該礦專門成立巷修隊(duì)將主要通風(fēng)巷道全部擴(kuò)修為10.5m%uB2斷面U型鋼支架巷道,共計(jì)3 800 m,同時(shí),各下山采區(qū)實(shí)現(xiàn)專用回風(fēng)巷,共計(jì)新掘?qū)S没仫L(fēng)巷3 000 m,通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)縮短860 m,實(shí)現(xiàn)了礦井降阻增風(fēng)、減耗目標(biāo)。
1.3完善通風(fēng)設(shè)施,優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng),提前升級(jí)改造機(jī)電設(shè)施
22下山煤巷掘進(jìn)工作面出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象后,該礦不等突出礦井鑒定結(jié)果,就嚴(yán)格按照突出礦井標(biāo)準(zhǔn)對(duì)通風(fēng)、監(jiān)測(cè)、機(jī)電等系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,用錨桿等加固加厚風(fēng)門墻體,臨時(shí)通風(fēng)設(shè)施一律取消,安裝防逆風(fēng)裝置,主要巷道及掘進(jìn)巷道每隔50 m安設(shè)一組壓風(fēng)自救裝置,所有機(jī)電設(shè)施全部按照高突礦井井下電器要求進(jìn)行升級(jí)改造。
1 .4進(jìn)行礦井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性評(píng)價(jià)
每年進(jìn)行一次反風(fēng)演習(xí)和礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)及可靠性評(píng)價(jià),測(cè)算反風(fēng)率及礦井通風(fēng)阻力,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、設(shè)施可靠,風(fēng)流穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的抗災(zāi)能力,發(fā)生災(zāi)變時(shí)風(fēng)流易于控制,便于搶險(xiǎn)救災(zāi),保證通風(fēng)系統(tǒng)合理、穩(wěn)定、可靠。
2加強(qiáng)瓦斯綜合防治
2. 1建立瓦斯防治專業(yè)隊(duì)伍
成立專門機(jī)構(gòu)和瓦斯抽放、預(yù)測(cè)專業(yè)隊(duì),負(fù)責(zé)瓦斯抽放、防突、監(jiān)測(cè)及安全裝備的管理。
2. 2實(shí)施礦井瓦斯抽放
嚴(yán)格落實(shí)瓦斯治理“十二字”方針,井下、地面各建立一個(gè)瓦斯抽放泵站,井下炮采放頂煤工作面、高瓦斯掘進(jìn)工作面和綜采放頂煤工作面分別實(shí)施頂板巖石鉆孔抽放、高位巷道抽放、超前淺孔與巷幫鉆孔抽放、采空區(qū)抽放、上隅角埋管抽放等,杜絕了采掘面瓦斯經(jīng)常超限現(xiàn)象,產(chǎn)量與進(jìn)尺提高了40%。
2. 3防治煤與瓦斯突出
自從22下山22121下付巷掘進(jìn)工作面出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象后,所有下山煤巷掘進(jìn)頭全部按照“四位一體”防突措施嚴(yán)格瓦斯治理,包括突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè),防治突出措施的效果檢驗(yàn),安全防護(hù)等綜合防治措施,采用鉆屑一瓦斯流量法進(jìn)行效果檢驗(yàn),綜合指標(biāo)R值取6,積累了大量經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。礦井投入新型液壓鉆機(jī)6臺(tái),2004年掘進(jìn)工作面打超前鉆孔4820 m,到目前為止,井下采掘面未發(fā)生過瓦斯突出。
消防檢測(cè)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該嚴(yán)守。